導電帶聯(lián)接部過熱,多次發(fā)生故障,經(jīng)數(shù)次檢修后,發(fā)熱故障仍沒消除。雅杰銅軟連接的小編針對這一情況,分析事故原因,總結出了如下問題:
一、電機導電帶是焊接安裝,焊接加工后定型裝配,工件中存有應力,沒有有效的消除手段;加上檢修現(xiàn)場空間所限,施工不便,多次拆裝后,使導電帶變形;表面不平滑。過熱后產(chǎn)生氧化層。這減小了導電帶與導電片的接觸面積,增加導電電阻,造成發(fā)熱集中。變形的導電帶不便拆裝,這在檢修更增加變形。
二、緊固螺栓外側嵌套的絕緣管受熱后無法散熱,長期高溫促使絕緣材料碳化,絕緣值降低,造成短路。更換新套管的安裝長度受安裝工藝限制,控制不準。過短失去絕緣效果;過長則頂緊螺母,使螺栓不能緊固導電帶與導電片。
三、定子上下導電帶之間靠連接定位板和緊固螺栓定位,受加工和安裝工藝的影響,上下兩導電帶端頭處達不到緊密接觸。有的完全斷開,有的只有局部接觸,滿足不了導電的要求。實際導電體只有兩側的導電片。導電片截面積過小。這里成了導電帶的一個導電面積縮小點,電阻增大,電流熱效應集中,造成過熱。
四、導電片橫截面為每片1.5×50mm2,與導電帶之間靠螺栓緊固聯(lián)接。上下相對應的導電帶厚度不一致,偏差過大,致使導電片安裝后變形,和導電帶接觸面偏小。過小的截面積和聯(lián)接阻值使發(fā)熱點集中在導電帶的聯(lián)接處。熱量不能及時散出,電機在該處溫度嚴重超限。
五、提升機作間歇運行,使聯(lián)接處呈周期性發(fā)熱,過大的溫差使緊固螺栓受交變拉力作用,一段時間后,螺栓的預緊力發(fā)生變化,導電片與導電帶之間接觸面壓緊力不夠,發(fā)熱加劇,這又使得預緊力變小,反復的破壞作用造成惡性循環(huán)。
六、兩片導電片之間的絕緣片長期受熱后絕緣失效,造成短路、接地等故障。而且不易檢查到,產(chǎn)生更多熱量,并造成磁場分部不均勻,影響電機性能。多個原因使得電機定子導電帶在合口處溫度嚴重超限,并成為惡性循環(huán),*高時溫度達到使鍍錫層熔化、滴落的程度。雖經(jīng)多次維修,只更換了破損的部件。根本的發(fā)熱原因沒有改變。*后該電機嚴重過熱成為提升系統(tǒng)*大的隱患,日常維修量巨大。
為此,經(jīng)過反復研究論證,采取相應措施,對其進行徹底檢修。施工方案如下。
一、對該電機解體,拆除原有的已破損,變形的導電帶。重新用磷銅焊接上加工合格的導電帶,嚴格測試上下相對應的導電帶的厚度和長度,安裝后壓緊壓實,力求聯(lián)接嚴密。并對其高溫定形,回火消除應力。
二、導電片由原來50mm×100mm×1.5mm的鍍錫銅板更換為80mm×140mm×2mm的鍍銀銅板,配用的絕緣板同時加寬加長。這大大提高導電片和導電帶的接觸面積和導電截面。
三、兩側*外的絕緣片由4mm厚改為10mm厚,為絕緣管的長短伸縮留出余量,使螺栓預緊力可靠地作用到導電片與導電帶上。
四、安裝后導電帶定型,固定,噴涂絕緣漆。經(jīng)過大修改造,使合口處的導電帶聯(lián)接趨于合理,基本消除了導電帶聯(lián)接局部過熱的根源。檢修后,該聯(lián)接處沒有出現(xiàn)過熱現(xiàn)象。使這一大型直流電機的工作狀態(tài)更可靠。
五、在導電帶上與導電片接觸的部分進行涂錫。錫層厚度達2mm后進行研磨、修整。質地較軟的錫層夾在導電帶和導電片之間,使兩者接觸嚴密。提高導電性。
六、更換高精度等級的緊固螺栓;加大螺栓預緊力,并采取兩端彈簧墊、雙螺母的防松措施。絕緣套管同時加厚管壁。這使緊固這一環(huán)節(jié)得以保證。